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蒸汽疏水管道金属硬密封气动球阀故障原因分析及处理

类别:阀门行业动态  发布时间::[2022-09-06 04:01:36]

机械工程师MECHANICAL ENGINEER蒸汽疏水管道金属硬密封气动q341f.com/' target='_blank'>球阀故障原因分析及处理刘少伟(中核运行管理有限公司,浙江海盐314300)摘要:某核电厂二回路蒸汽疏水系统管路上,金属硬密封气动球溷在机组运行多年后发生了阀体冲蚀、阀后管道管壁减薄现象,最终导致管道穿孔后高温蒸汽泄漏。文中通过对故障阀门及管道的多方位分析,找出阀门故障出现的根本原因,并针对性地提出了相应的后续建议,提高了核电机组--ra路阀门运行的可靠性,对于同类型金属材质硬密封阀门的预防性维修工作具有指导意义。关键词:金属硬密封:球阀:故障中图分类号:TH 623 7 文献标志码:B 文章编号:1002—2333(2016)08-0288-03O引 言蒸汽疏水系统作为核电厂二回路一个重要的辅助系统,其主要目的和功能是防止凝结水在蒸汽管道中聚集,将汽轮机中的水浸入和超压的可能减到最小,同时保护蒸汽管道系统,防止发生侵蚀和水锤现象。系统接受各蒸汽管道的低位疏水袋内的凝结水,经气动疏水阀汇集到疏水集管或直接排向凝汽器。在机组启动过程中,一旦凝汽器真空已经建立,主蒸汽母管疏水将直接排至凝汽器内,凝汽器内需保持真空负压的有效。

一旦大口径蒸汽疏水阀门出现故障需要隔离维修时,凝汽器需要破真空,给机组安全稳定运行带来很大的隐患。2014年电厂2}}机组正处于大修结束后期启机阶段,主蒸汽母管至凝汽器疏水阀2—45210一PV41 15动作时,发现阀后所在管线有蒸汽外漏,呈喷射状(如图1所示),机组被迫将主蒸汽母管疏水由凝汽器切换至大气。2012年电厂l#机组大修期间在执行蒸汽疏水阀门预防性维修解体工作时,检查发现1--45210一PV4107阀门阀芯及阀座部件、阀后碳钢管道冲蚀严重(如图2、图3所示),不得不进行整阀及阀后部分管道的更换。图1蒸汽疏水阀后管道砂眼蒸图2冲蚀严重的阀球汽喷射1阀门及系统功能简介电厂二回路热循环系统疏水管道配有气动疏水阀,将疏水引向一个公用的汽轮机高压集管,将疏水排放到凝汽器中。该阀门主要受上游疏水袋液位开关控制,随着疏水袋内液位升高,触发液位开关动作,在向主控室发出CI报警的同时气动疏水阀自动打开进行排水,在液位恢复后,经延时继电器设定开启时间后自动关闭。疏水袋布置在较低的疏水点,用于收集冷凝水。二回路蒸汽疏水阀等由于温度较高,动作较为频繁,采用气动硬密封球阀。受系统温度限制,不能使用聚四氟乙烯等非金属阀座,而采用了金属阀座的硬密封形式,其阀球和阀座超音速喷涂了硬质合金,硬度比普通的堆焊层高,同时阀球的硬度高于阀座的硬度。

该类球阀结构上属于浮动两片式,进口侧阀座密封,中法兰的预紧力提供初始填料密封力,并靠进口侧阀座底的蝶簧保持密封力。该球阀口径从1.5-4 in不等,压力等级为CL600与管道下游的连接方式为对接焊,属气动两位开关阀,气缸为带手轮操作装置的弹簧复位式单作用活塞式气缸,如图4~图5所示。2阀后自带不锈钢管道冲蚀情况蒸汽疏水球阀在安装时本身自带一段管道,以阀后288 l 2016年第8期网址.wwW.jxgcs.corn电邮:hrbengineer@163.com万方数据机械工程师lIIII IIIIl MECHANICAL ENGINEER管线砂眼的PV41 15为例其材质为ASTM A182等级F22高温锻造铬钼不锈钢,焊接管道为ASTM A106B高温作业用碳素钢无缝钢管。本次发现泄漏的部位并非位于系统碳钢管道上,而是在阀门自带的不锈钢管段。阀后自带管段壁厚测量方式如图6所示。利用超声波测厚仪(型号26MG,仪器精度±0.1mm)对阀后不同材质管道进行逐点测厚,如表l所示。表1壁厚测量结果mm测点l 2 3 4A 15.6 8.0 6.3 6.O曰 16.1 8.4 6.4 6.3C 9.3 8.2 6.3 6.5D 16.0 8.3 6.2 6.0根据表1测量数据发现不锈钢管段A3区域测厚数据发生了异常减薄,而焊缝后的碳钢管段未见明显管壁减薄现象。

其他区域壁厚分布无明显规律性。随即对漏点区域(长度为阀门法兰至管道变径处,宽度为管道底部中心向两侧延伸各450位置)进行扩大检查。从表2数据可以看出,阀后直管段漏点附近数据测量值为9.0—9.3 mm之间,对其进行扩大检测,发现管道底部一整片区域数据异常,区域内部分位置超声波测厚仪无法获得反射数据,可测得数据在9.0~1 2.2 mm之间。3阀后延伸碳钢管道冲蚀情况以PV4107为例,阀后自带管道材质与PV41 15一致,延伸管道管线材质为ASTM 105碳钢公称外径为48.26缝位置后50 mm开始大部分Ⅸ域逐渐发生了减薄.最薄o。≠样l;fTI 2。00*‘+fr。lf.1、!.。矿、绚-u o}霸蕊 l-4々{£o样品I 500x’J,‘一j_f::I‘q处仅为2 mm,发生在阀后约4~6倍管径处,详见图9。对阀后管道进行剖开目视观察,管内表面形貌具有明显的沟槽状。进一步对管内表面进行宏/微观分析,样品1处宏观可见明显的沟槽,高倍下沟槽底部呈现明显的冲刷腐蚀形貌带手动气动硬密封球阀,宏观上有条状“水线”痕迹,高倍下(200x、500x)观察可发现,此“水线”实为沿流速方向冲刷的小凹坑。其他冲蚀减薄部位形貌与样品1处基本相似,均为沿流体方向的线状冲刷凹坑。

该凹坑现直接导致管道壁厚的减薄直至腐蚀穿孔。综上所述,蒸汽疏水气动球阀阀后的管道管壁减薄情况,不仅仅出现在阀门自带不锈钢部分,其延伸的碳钢管道也会出现不同情况的管壁减薄情况。对于大口径4 in阀门,其阀后管道壁厚的减薄集中出现与底部两俱1]45。区网址:W、^DA/.jxgcs.corn电邮:hrbengineer@163.com2016年第8期l 289。一伽%拍"一牌 ÷薹旦滞。一如弛抛撕一棚,一撕拈拍加一枷寸|¨弛猫兰扎一~一~~~一~一一一一~~~一一籼万方数据机械工程师MECHANICAL ENGINEER域,小口径管道则呈现出整个环状管壁减薄。采用电感耦合等离子光谱发生仪(IcP)对减薄管段4管壁减薄原因分析化学成分进行分析,结果如表4所示。基体化学成分符合4.,化学成分及金相分析ASTM A182/A1051撼分要求。表4减薄管段化学成分质量分数%从样件的化学成分可以看出,不论是阀后自带不锈钢管段还是与系统接口的碳钢管道,其化学元素含量均满足标准要求,可以排除自身材质问题。4.2阀后管壁减薄原因分析4.2.1流速对管壁减薄影响蒸汽疏水管道在机组正常运行期间其阀门本体测得温度在100。

C以上,若阀门不出现内漏则阀后管道温度与阀前会存在明显的差异。阀前内介质为汽水两相流,本文中出现的阀后管道严重冲刷腐蚀,其实质为汽水两相流体和金属表面的相对运动而引起金属的加速破坏现象。一般来说随流速增大,腐蚀速度随之增大。开始在一定的流速范围内,腐蚀速度随之缓慢增大,当流速达到某临界时,腐蚀急剧上升。在高流速条件下,不仅均匀腐蚀随之严重,而且出现的局部腐蚀也随之严重。当流体速度增大到“剥离速度”以上,表面的剪切应力大到可以撕裂或剥离保护性氧化膜,此时腐蚀过程变为磨蚀过程。4.2.2流速分析以文中提及的PV4107为例,查阅给水加热和抽汽系统手册,PV4107阀前疏水袋温度约为170"(2,压力约为1.2MPa,阀后压力约0.01 MPa(表压,考虑阀后管线至凝汽器的管阻压降),查阅水一水蒸气热力性质表,阀前流体密度为897 ks/m3。在这种情况下,只要阀门略有节流降压,流体就会发生闪蒸,产生该压力下的饱和水以及饱和汽。查阅水的饱和蒸汽压表,1.2 MPa对应的饱和温度为187。C,因此阀前过冷度为l 7℃。根据Spirax sarco闪蒸蒸汽计算软件,求得冷凝水经过PV4107阀后,约产生13.7%(质量百分比)的蒸汽。

查阅水一水蒸气热力性质表,0.01 MPa压力下,饱和液密度989 kg/m3饱和汽密度0.068 k加13。由于此段管线流速未知,假设阀前流速0.1 m/s,则阀前流量为Q:÷丌’D2≯。y={丌.0.0382m2·897 kg/m卫0.1 m/s--O.1 kg/s。阀后流体流速为”(Q瓶懒)伯"rr'D2)=(等+等/f二订·0.0382 l=177 m/s。\41上述计算表明,此工况下发生闪蒸后阀后流体速度会增iJlll000。2000倍n,如此高流速的湿蒸汽对阀后管道产生极强的冲刷作用,形成所示冲刷形貌。该阀球材料为410SS/RAM3l,阀球后管段材料为A182一F22/RAM31。410SS以及A182一F22分别为马氏体不锈钢和Cr—Mo钢,RAM工艺为VTI公司火箭喷镀技术,在材料表面喷涂一层硬质合金,RAM3l为在阀球和阀球后管道表面喷涂一层80%Cr:C,+20%Ni—Cr粉末带手动气动硬密封球阀,表面硬度可达66—69HRC。如此高的硬度下阀球发生破损,这表明经过阀球后流体流速非常快,冲刷作用很强,与上述计算结果一致。5结论高温高压冷凝水经过阀蒸汽疏水阀后,发生闪蒸,产生湿蒸汽,经计算阀后蒸汽速度会陡然增大约1000~2000倍,对阀球及阀后连接的管道产生极强的冲刷作用。

这种流速的急剧变化是造成蒸汽疏水系统金属球阀阀体及阀后管道内表面形成众多沟槽、管壁发生减薄的根本原因。因此在阀门的预防性维修应对策略上,对于二回路蒸汽疏水系统的金属硬密封球阀阀后管道,增加定期的管道壁厚测量项目显得非常重要,尤其是针对冲蚀严重的阀后6倍管径范围内,增加无损检测管道壁厚项目可提前判断阀门管道的减薄情况,准备充足备件以免出现蒸汽泄漏影响凝汽器真空度给机组电功率造成波动。[参考文献】[1]Design Manual For Steam Drain System:98-45210--DM-400[S].[2]Ball Valve Installation and Operations Maintenance Manual[z].VALVTECHNOLOGIES,INC.[3] Material Requisition For Steam Drains Control Valves:98—60463一EQR-401[S].[4]郑玉贵,姚治铭.流体力学因素对冲刷腐蚀的影响机制[J].腐蚀科学与防护技术,2000,12(1):36—40.[5]阎昌琪.气液两相流[M1.2版.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社.2009.[6]BOP压力容器及管道超声测厚检验规程Is].[7]焊接和无缝轧制钢管:ASME B36.10MIS].(编辑启迪)作者简介:刘少伟(1983一),男,工程师,从事核电站阀门类机械设备管理与维修工作。收稿日期:2016—03—04290 l2016年第8期网址WWW.jxgcs.com电邮:hrbengineer@163.corn万方数据

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